2020年5月15日,丹東高新烘缸制造有限公司依據(jù)《建設項目竣工環(huán)境保護驗收暫行辦法》,主持召開了丹東高新烘缸制造有限公司無壓高效節(jié)能烘缸及大直徑、寬幅烘缸建設項目竣工環(huán)境保護驗收會。驗收組由項目建設單位及專家組成。驗收組現(xiàn)場查看并核實了本項目的建設內容和與之配套的環(huán)境保護設施的建設和運行情況。經認真討論研究形成以下驗收意見:
一、項目建設基本情況
。ㄒ唬┙ㄔO地點、規(guī)模、主要建設內容
建設地點:東港市前陽鎮(zhèn)平安村振陽大街 1 號,中心地理位置坐標為東經 124.189218°、北緯 39.951638°。
建設規(guī)模:主要從事造紙機烘缸、壓榨輥制造,生產能力為10000t/a。
主要建設內容:鑄造車間(缸體)、鑄造車間(缸蓋)、機加車間(西側)、機加車間(東側)、辦公樓等。
。ǘ┙ㄔO過程及環(huán)保審批情況
007年1月委托丹東市環(huán)境保護科學研究所編制完成了《丹東高新烘缸制造有限公司無壓高效節(jié)能烘缸及大直徑、寬幅烘缸建設項目環(huán)境影響報告表》,并于2007年2月10日取得東港市環(huán)境保護局審批意見,2008年6月項目試運行,由于市場行情等原因,一直未達到符合驗收工況,未進行驗收。同時,近年由于沖天爐煙氣直排,污染較重,存在周圍居民投訴事件,故投資 100 萬元安裝沖天爐煙氣治理裝置,現(xiàn)階段煙氣污染問題基本解決。
(三)投資情況
本項目總投資 3000 萬元,其中環(huán)保投資 125 萬元,占總投資的4.1%。
(四)驗收范圍
本次驗收范圍為環(huán)評和審批意見中所含的建設內容和環(huán)境保護設施。其中烘干窯使用散煤為燃料,將取消烘干窯,驗收監(jiān)測期間未使用,不在本次驗收范圍內;噴漆車間將將進行外委作業(yè),驗收監(jiān)測期間噴漆車間內存有少量刷漆后的缸蓋,本次僅對現(xiàn)有污染源進行檢測,噴漆車間不在本次驗收范圍內。
二、工程變動情況
對照本項目主體建設內容、性質、規(guī)模、地點、采用的生產工藝等,其中主要變更之處:
、傥廴痉乐卧O施增加:沖天爐新安裝旋風+濕式除塵+濕法脫硫設施。
、诋a品種類及產能減少:環(huán)評中為造紙機烘缸、壓榨輥、壓光輥共 27500t/a,實際為造紙機烘缸、壓榨輥共 10000t/a。
、墼O備增加:增加 1 臺數(shù)控車床、2 臺內圓磨床、2 臺外圓磨床、一臺升降臺銑床。
、軇趧佣▎T減少:由 290 人減少至 63 人。
、莪h(huán)保投資增加。
以上變更均不屬于重大變更。
烘干窯及噴漆車間為重大變更,不在本次驗收范圍內,若以后重新使用應按國家規(guī)定重新履行環(huán)保手續(xù)。
三、環(huán)境保護設施建設情況
(一)廢氣
1、有組織廢氣
沖天爐有組織煙氣主要污染物為顆粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物,經旋風除塵+濕式除塵+濕法脫硫后煙氣通過48m排放筒排放;造型及砂處理過程廢氣主要為顆粒物,通過吸塵罩+布袋除塵器處理后通過15m排放筒排放。
2、無組織廢氣
廠界無組織廢氣主要為顆粒物,主要采取車間密閉,拋丸機配布袋除塵器進行收塵。
(二)廢水
由于市政污水管網(wǎng)暫未建成,現(xiàn)階段排入化糞池內,定期清掏用作農肥,待污水管網(wǎng)建成后排污市政管網(wǎng);沖天爐濕式除塵脫硫用水循環(huán)使用,不外排。
(三)噪聲
設備均采取減振基礎及建筑隔聲等措施。
(四)固體廢物
項目生活垃圾經垃圾箱收集后,由環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一清運;爐渣、邊角料、廢鋼屑、樹脂桶外售廢品回收站;濕式除塵脫硫沉渣、布袋除塵粉塵委托環(huán)衛(wèi)部門清運處置;廢切屑液、廢機油暫存于危廢暫存間,委托有資質單位清運處置。
(五)污染物排放總量
驗收期間,項目二氧化硫排放量<0.036t/a、氮氧化物排放量<0.9t/a。
四、工程建設對環(huán)境影響
(一)大氣環(huán)境
1、有組織廢氣
驗收期間,沖天爐廢氣治理設施后SO
2濃度<3mg/m
3、NO
X濃度<0.12mg/m
3,符合《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996)表 2標準,即二氧化硫550mg/m
3、氮氧化物240mg/m
3;煙塵(顆粒物)最大濃度56mg/m
3、氟化物最大濃度0.8mg/m
3,符合《工業(yè)爐窯大氣污染物排放標準》(GB9078)表2二級標準,即煙塵150mg/m
3、氟化物6mg/m
3;
混砂廢氣排口顆粒物濃度最大值為28mg/m
3,符合《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996)表2標準,即顆粒物120mg/m
3;
2、無組織廢氣
驗收期間,項目廠界上風向和廠界下風向顆粒物濃度最大值分別為0.350mg/m
3,0.850mg/m
3,滿足《大氣污染物綜合排放標準》(GB3096-1996)中顆粒物無組織排放濃度限值1.0mg/m
3)。
(二)廠界噪聲
驗收監(jiān)測期間,廠界晝間噪聲值最大值為 53dB(A),滿足《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》(GB 12348-2008)3 類標準(晝間 65dB(A)、夜間 55dB(A))。
五、驗收結論
綜上分析,本項目在建設期間基本能按照國家建設項目環(huán)境管理制度的有關要求,及時履行各項環(huán)保手續(xù)的報批,在項目設計、建設過程中,基本能按照“三同時”制度要求,做到環(huán)保設施、措施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入使用。環(huán)境管理制度執(zhí)行、環(huán)保設施運行及維護情況良好。
因此,本項目符合驗收要求,可通過竣工環(huán)境保護驗收。
六、運營期管理要求
本項目將做好以下運行期管理:
。1)沖天爐按規(guī)定建設煙氣排放自動監(jiān)測設施。
(2)規(guī)范排氣筒高度。
。3)規(guī)范廢鐵屑的存放場所,應防雨、防滲、防漏。防止雨水沖淋后形成含油廢水。
。4)清理廠區(qū)內的廢砂等固體廢物,不得露天堆放。沖天爐使用的鑄造焦應存放在棚廈內。
(5)與有危險廢物處置資質的單位簽訂危廢處置協(xié)議。
。6)規(guī)范建設沖天爐除塵脫硫設施,切實做到能夠脫硫、除塵,并有序存放和處置脫硫產物。
。7)落實自行監(jiān)測計劃。
(8)不得使用沾有廢機油等融化易產生黑煙的廢鐵屑等原材料。
(9)取消烘干窯烘干工藝,噴漆工藝外委進行,若重新使用應按國家規(guī)定履行相關環(huán)保手續(xù)。
驗收組組長:
2020年5月15日